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问题:间歇精馏塔改造为连续后,一旦进料真空度下降很快
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时间:2014-01-10 12:58:46  编辑    加入/取消收藏    订制/取消短消息    举报该贴    

间歇精馏塔改造为连续后,一旦进料真空度下降很快 
我公司一精馏塔,以前是作为间歇精馏塔用,真空精馏,真空度大概-0.09MPa,操作时先脱除低沸,然后得到产品,高沸定期从塔釜排除。前段时间进行了技术改造,将该塔作为连续精馏工艺中的第一个精馏塔,用来脱除低沸。塔釜液再进入另一个精馏塔出产品。但是该塔在改造后出现了一个问题:一旦进料,塔内真空度就开始下降,而且进料越大真空度下降的越厉害,导致塔顶不来料,低沸无法脱除,真空系统也经常堵塞。塔顶温度有180℃,塔顶设有两级冷凝装置,冷凝后真空泵前的缓冲罐温度在20℃左右,按道理,应该全部冷凝下来了。塔顶回流量和采出量通过阀门手动控制。
另外,该塔的进料采用进料泵,设流量控制回路来控制进塔的物料流量。进料流量计是金属转子流量计,流量一直无法稳定,有振动声音。我们一直怀疑是进料管道漏进了蒸汽(管道内物料主要是苯甲酸,其熔点122℃,因而所有苯甲酸管道均有蒸汽夹套管保温),但是管道和阀门,流量计等停车检修都没发现任何漏蒸汽的迹象。进料越大,塔内真空掉的越快,再加上进料管道上流量计的振动,所有的迹象都好像证明,要么是进料管道的问题,要么就是原料的问题。
原料储槽有两个,内部组成大致为:甲苯0.5%,苯甲醛1.2%,苯甲醇1%,苯甲酸92-95%,苯甲酸苄酯2%,以及催化剂等其它杂质。另外,原料中还含有0.4%左右的水分。原料槽采用夹套保温,夹套内通入的是280℃的导热油。原料槽内的物料温度在160℃左右,出料口设置在原料槽下封头最低点。% ^1 L) v2 J! ]) e. C3 p
目前该塔的情况是,不进料的话,塔内真空可以抽到-85kpa左右,塔顶来料量也非常大,有3吨左右,真空系统很稳定。塔釜温度在200℃左右。一旦开始进料,真空度就下降,一直能降到-60kpa左右,然后不来料,真空系统也容易堵塞。如果这时候停止进料,真空度又开始上升,恢复到最初,而且塔顶来料量也恢复。这种现象反反复复了很多次,快一个月了吧。搞的大家精疲力尽却找不到原因。' x ^, z. t5 f# p# ^8 o


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