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问题:反渗透膜处理磷肥废水
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时间:2021-09-03 09:22:04  编辑    加入/取消收藏    订制/取消短消息    举报该贴    

磷肥废水主要由选矿和制酸过程中产生,目前主要采用化学沉淀法进行处理。这
种处理方法,使得废水中的药剂、磷资源和水资源不能得到回收利用,致使磷肥
厂的污水负荷不断加大。

  反渗透是一种以压力差为推动力,从溶液中分离出溶剂的膜分离操作过程,
在膜两侧生成渗透液和浓缩液。反渗透膜可以有效地去除水中的溶解盐类、胶
体、微生物、有机物等,同时具有出水质好、耗能低和操作简便等优点。

  本实验用反渗透膜装置处理脱钙、脱铵和除浊处理后的磷肥废水、对废水进
行浓、淡分离,浓水回用到磷矿的浮选工艺,可降低浮选过程中的药剂消耗,实
现选矿废水中药剂的回收利用,淡水回用到磷矿的磨矿工艺或作为高级用水使
用,实现了磷肥废水的高效循环使用。考察不同工艺条件对脱盐率和不同离子的
脱除情况。

  1、实验部分

  1.1 试剂与仪器

  氢氧化钠、钼酸铵、柠檬酸、柠檬酸三钠、铬酸钾、酒石酸锑钾均为分析
纯,磷肥废水,预处理后其主要成分见表1。

1.jpg

  SHB-Ⅲ循环水式真空泵,ET99722COD快速测定仪,217型饱和甘汞电极,SG3
电导率仪,TD20002B分析天平,pHS-3C酸度计等。

  1.2 实验方法

  用反渗透膜装置处理磷肥废水,调节装置的进水压力和浓淡比例,测定反渗
透装置出水中选矿药剂和F-、SO42-、PO43-的含量。长时间运行反渗透膜装置,
考察装置对磷肥废水处理效果的稳定性。

  1.3 分析方法

  1.3.1 氟离子含量分析

  电极电位法。

  1.3.2 硫酸根含量的测定

  重量法。

  1.3.3 磷酸根含量的测定

  磷钼酸喹啉滴定分析法。

  2、结果与讨论

  2.1 进水压力对脱盐率影响

  反渗透膜装置的浓淡比例为1∶1,研究进水压力对反渗透处理磷肥废水的影
响,结果见图1。

2.jpg

  由图1可知,反渗透系统的脱盐率在94%以上,并且随着进水压力升高,产水
的电解质去除率先升高然后趋于平稳。这是由于在0.3~0.6MPa压力较低的范围
内,浓差极化现象不明显,随着压力的增加,透过膜的水量增大,而透过盐量基
本不变,产水的电导率下降,故脱盐率上升十分明显,当进水压力大于0.6MPa
后,膜通量上升的趋势开始变缓,因为进水压力超过一定值时,逐渐加大了浓差
极化,会导致盐透过量增加,产水电导率上升,有降低脱盐率的趋势。这两方面
因素共同作用,使脱盐率增加逐渐变缓,最终趋于96.5%,此时产水电导在
98μS/cm左右。

  操作压力太小,膜产水量低,系统经济性能低,产水电导率也较大,操作压
力增大,膜产水量也随之增大,但是随着操作压力的增大,能耗会增加,膜两侧
的浓差极化也会随之增加,同时会增大了膜污染速度即增加了膜清洗频率。由图
知当操作压力达到0.6MPa时,脱盐率已基本不再上升。所以,综合考虑,实验较
优的压力条件在0.6MPa左右。

  2.2 进水压力对离子去除率影响

  反渗透膜装置的浓淡比例为1∶1,研究进水压力对磷肥废水中主要离子脱除
率的影响,结果见图2。

3.jpg

  由图2可知,反渗透对SO42-以及PO43-的去除率很高,PO43-去除率在98.5%
以上,而SO42-也可以达到98%以上,其次是选矿药剂的去除率,在95%以上,对
氟离子的去除率略低,在91%~96%之间。反渗透对这些离子的去除率也是先升高
然后趋于平稳,对选矿药剂与氟离子的去除率趋势尤为明显,其原因是随着压力
的升高,产水量增加,同时膜两侧的浓液浓度差增大,各种离子的也更易透过反
渗透膜进入产水。初始升压过程中,产水的增量大于各种离子透过量的增加,产
水中各类离子的浓度降低,去除率升高,随着压力的继续增大,各类离子透过反
渗透的增量等同于抵消了水的增量,导致产水中各类离子的去除率趋于定值。反
渗透装置对PO43-、SO42-、选矿药剂和氟离子的最大去除率为99.27%,98.86%,
96.03%和98.88%,此时产水中的各项离子浓度分别为21.73,42.20,1.98,
6.99mg/L,而在较优操作压力条件0.6MPa的条件下,反渗透装置对PO43-、
SO42-、选矿药剂和氟离子的去除率分别为99.21%,98.66%,97.87%和94.94%,
此时产水中的各项离子浓度分别为23.72,49.51,3.77,8.91mg/L,与最大压力
条件下的去除效果相差不大。

  2.3 浓淡比例对脱盐率的影响

  反渗透膜装置的进水压力为0.6MPa,调节系统的浓淡比例阀门,研究产水浓
淡比例对反渗透处理磷肥废水的影响,结果见图3。

4.jpg

  由图3可知,随着淡水与浓水比例的增大,脱盐率降低。其原因是由于淡水
与浓水的比例越大,反渗透膜两侧的浓度梯度越大,浓差极化越严重,在淡水与
浓水的比例较低时,仅表现为膜通量的降低,产水减少,电解质透过总量变化不
大,电解质浓度上升,当产水与浓液的比例超过1∶1时,不仅膜通量继续降低,
产水继续减少,可溶性盐离子也更易透过反渗透膜进入产水,电解质透过量上
升,导致使脱盐率急剧下降。产水与浓液比例太低时,水利用率低,循环水量过
高,不具备经济和实际意义,淡水和浓水比例过高则会导致产水量偏小以及产水
指标下降,同样不适用实际应用,因此,综合考虑,实验较优淡水和浓水比例为
1∶1。

  2.4 浓淡比例对主要离子的去除影响

  反渗透膜装置的进水压力为0.6MPa,调节系统的浓淡比例阀门,研究浓淡比
例对反渗透装置脱除磷肥废水中主要离子的的影响,结果见图4。

5.jpg

  由图4可知,反渗透膜对各主要离子的去除率随着淡水与浓水的比值增大而
减小,其原因是随着淡水与浓水的比例增大,产水量减少的同时,浓差极化也越
来越明显,各种离子在浓度差的推进下,也更易透过反渗透膜。在比例1∶4~
1∶1区间,PO43-与F-的去除率下降微弱,继续加大淡水与浓水比例则下降较为
明显,SO42-则随淡水与浓水比例的增大,持续下降,降幅近似相等,氟离子则
是在1∶1~4∶1范围内下降突出。在较优淡水和浓水比例1∶1的条件下,
PO43-、SO42-、选矿药剂和氟离子的去除率分别为99.30%,98.53%,96.97%和
94.52%,可以满足国标中要求磷肥企业废水的排放标准。

  由图4还可知,用反渗透膜装置处理磷肥废水,废水中的杂质离子被反渗透
膜截留,反渗透膜对不同价态离子的截留顺序是不同的。在相同实验条件下,对
比F-、SO42-和PO43-的脱除率,反渗透膜对F-、SO42-、PO43-截留率顺序为:

6.jpg

  不同离子透过反渗透膜所需要的渗透压不同,对于选矿废水中的F-、SO42-
和PO43-,PO43-所需要的渗透压最大,SO42-次之,F-所需要的渗透压最低。

  2.5 选矿药剂和磷的回收情况

  用反渗透膜装置处理磷肥废水,水中选矿药剂和磷的回收率是以浓水中选矿
药剂或磷的总质量比上进水中选矿药剂或磷的总质量进行计算,回收率计算公式
如下:

7.jpg

  反渗透膜装置的进水压力为0.6MPa,浓淡比例为1∶1,考察反渗透膜装置对
磷肥废水中选矿药剂和磷的回收情况,结果见图5。

8.jpg

  由图5可知,经反渗透膜装置处理后,水中选矿药剂的回收率在90%以上,水
中磷的回收率在93%以上。

  3、结论

  (1)反渗透膜装置的出水水量随进水压力升高而增大,脱盐率随进水压力的
升高而降低。

  (2)反渗透膜装置能有效的脱除磷肥废水中的盐离子,浓淡比例越高,越有
利于磷肥废水中盐离子的脱除。

  (3)不同离子透过反渗透膜所需要的渗透压不同,对于选矿废水中的F-、
SO42-和PO43-,PO43-所需要的渗透压最大,SO42-次之,F-所需要的渗透压最
低。

  (4)在进水压力0.6MPa,淡水和浓水比例为1∶1的条件下,经反渗透膜装置
处理后,磷肥废水中选矿药剂的回收率在90%以上,磷的回收率在93%以上。


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